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山東欧亚乱熟女一区二区在线橡膠(jiāo)股份有限(xiàn)公司

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輸送帶生產硬件係統構成及技術要求

2020-05-07 15:45:18

我公司共有六條輸送帶生產線(xiàn),其中全塑阻燃帶生產線是90年代初產品。由於該生產(chǎn)線的塑化箱、張力裝置不能很好的(de)滿足生產(chǎn)要求,造成產品質量波動,經濟效益不理想。為此,我們在(zài)2004年(nián)搞了“國產塗刮法整芯輸送帶生產線升級改造”項目。


  1、生產線布置及技術要求(qiú)改造後的全塑阻(zǔ)燃帶生產線全線長40 m,具有生(shēng)產寬≤1 400 mm,成品帶級別≤10級,年產150萬m 2全塑整芯(xīn)阻燃輸送帶的(de)生產能力。產品質量明顯提高,達到國內(nèi)同期先進水平。


  1.1生(shēng)產線工藝布置整條(tiáo)生(shēng)產線布置如下:帶體導開→帶體烘幹→前牽(qiān)引(yǐn)機→芯糊浸槽→真空塔→芯糊塑化箱→麵糊塑化箱→副牽引機→冷卻水槽→張力檢測裝置→主牽引機→卷取機。


  1.2電控係統應具備的功能(1)實現全過程自動化動作,包括開車、停車、報警自停等。又能實現局部手動控製。


  (2)實現和過程動作配(pèi)套的高精度溫度控製以及長度、時間的計量。


  (3)具備人機對話功能(néng):當係統某一部分出現故障時(shí),S7-200能對它們進行實時監測,記憶存儲,並快速報(bào)警。


  (4)PLC、觸摸屏和五個變頻器(qì)進行網絡通信,實(shí)現係統間安全連鎖。


  (5)帶體張力均勻(yún)、穩定、準確並且可調(diào)整,溫度可控,且要穩定。


  2、硬件係統構成根據設計要求,綜合(hé)機器的先進性、可靠性(xìng)和成本因素,硬(yìng)件采用了如下(xià)配置:(1)人機對話界麵采用帶RS485通訊口的SIEMENS TP270觸摸顯示屏。


  (2)無級調速裝置采(cǎi)用分辨率為0.01 Hz的MM440型的SIEMENS變頻器,可(kě)使電機的轉速(sù)精度達到0.1 r/min,從而使拉伸張力的(de)誤差控製在0.2%以內。


  (3)控製核心采用SIEMENS的S7-200型PLC,型號為S7-216-2BD21-0XBO CPU及EM223模擬輸(shū)出模塊。由於CPU226具(jù)有兩(liǎng)組通訊口中(zhōng),因此PLC與觸摸屏、變頻器三者之間采用網絡通訊可簡化硬件結構,節約成本,充分保證係(xì)統的可靠運行。


  3、軟件係統構成係統采用(yòng)網絡通訊模式,所以CPU226為上(shàng)位機,五個變頻器為(wéi)下位機,網絡間的站址(zhǐ)分配為(wéi):TP270站址為1,CPU226站址(zhǐ)為2,五個變頻器站址分別是37.CPU226的(de)一組通訊口以USS協議與變頻器進行通訊,另(lìng)一(yī)組通訊口(kǒu)與CH402溫控終端進行通訊,利用(yòng)擴展EM277型號為277-OAA22-OXAO與觸(chù)摸屏進行點對點(PPI)通訊。操作時,工藝參數通過觸摸屏進行輸入並通訊進(jìn)入PLC進行運算,PLC將計算結果按站址傳給五個(gè)變頻器和EM223模塊,從(cóng)而實現對生產線的控製,如所示。


  3.1人機界麵人機對話界麵是設(shè)置工藝參數的關(guān)鍵,共(gòng)設置(zhì)畫麵八幅,分別為生產線聯動控製、參數設定、卷取控製、糊料泵控製、電加熱控製(zhì)、碾輥機(jī)與吸毛機控製、參數記錄與曲線顯示、HMI係統控製。


  (1)生產線聯動控(kòng)製界麵:實現全過程自動(dòng)化運(yùn)行,具備啟動、停止(zhǐ)、複(fù)位和報警(jǐng)功能(néng)。


  (2)參數設定界麵:設(shè)定主牽(qiān)引轉速,選擇按比例或張力模式控製副牽引轉速,從而(ér)實現張力控製。


  (3)卷(juàn)取控製界麵:可與全線聯動,也可(kě)全線(xiàn)停機後單獨控製,便(biàn)於成品帶的收(shōu)卷。


  (4)糊料泵控製界麵:實現啟(qǐ)動和停止,設置料位計,加滿料後自動(dòng)停機。


  (5)電加熱控製界麵:利用SPR100調功器,控製電加熱(rè)排,對帶體實現預加熱。


  (6)碾輥機(jī)和吸毛機控製(zhì)界麵:根據帶(dài)芯(xīn)等級不同實(shí)現啟動和停(tíng)止(zhǐ),以利於提高產品質量。


  (7)參(cān)數(shù)記錄與曲線控製界(jiè)麵:可實現加熱箱(xiāng)溫度、白帶芯布長、成品(pǐn)帶長、張力值的記錄和曲線顯示。


  (8)HMI係統界麵:對(duì)HMI係統進行控製(zhì)和維護。


  3.2網絡通訊當係統上電後,PLC首先判斷網絡中的TP270是否存在並與之通訊(xùn),通訊成(chéng)功後PLC對站址為37的五台變頻器進行通訊,並將結果顯示出來,無(wú)誤方可開車,否則提示報警,並顯示解決方式。


  開車前,工(gōng)作人員要確定所有(yǒu)工藝參數已經設定好(hǎo),各個工(gōng)作單位(wèi)均已就緒,即可全線(xiàn)啟(qǐ)動。工藝參數設定密碼保護,隻有工作人員輸入(rù)口令後才能對參數進(jìn)行修改,且隻有在係統停止狀態下才能修改,係統啟(qǐ)動後,參(cān)數設定將被鎖定,禁止修(xiū)改(gǎi)。


  3.3係統的(de)抗(kàng)幹擾措(cuò)施在以S7-200為核心的控(kòng)製係統中,存在多種信(xìn)號。弱電方麵有熱電阻420 mA的標準化信號以及各種輸入觸點、控製信(xìn)號等。強係統I/O分配如所(suǒ)示。


  電方麵有高速攪拌電動機、各種電(diàn)磁閥、牽引電機等(děng)。由於信號較多,係統布線時難以分開,所以會出現意想不到的幹擾信號,這些信號不但會給係(xì)統的控製和(hé)測量帶來誤差,有時還會使係(xì)統無法正(zhèng)常工作。本係統最易受到幹(gàn)擾的(de)是S7-200和(hé)傳感器(壓力傳感器製造業(yè)正飛速發展)信號。


  為了保護係統正常運(yùn)行,采取(qǔ)了以下措施:(1)電源淨化和隔離。為了防止電磁(cí)閥和其他強(qiáng)電設備引起的電源幹擾,S7-200的電源采用低通淨化器(qì)和隔離變(biàn)壓器,以及開關電源。這樣能有效抑製高次諧波等引起的幹(gàn)擾。

  (2)S7-200的供電電源、輸入用電源、輸出(chū)用電源彼此獨立。


  (3)外在程序(xù)設計(jì)編製時采用不同時間的延遲判斷,若延遲後仍不消(xiāo)失,再執行相應的動作。


  4、全塑(sù)整芯阻燃帶(dài)生產線的技術改造項目於2002年提出,2003年開始實施,2004年投產。到目前為止(zhǐ),該生產線(xiàn)運行穩定,產(chǎn)品的外觀和內在質量明顯(xiǎn)提高,主要表現在帶體的張力控製準確,塑化溫度控製準(zhǔn)確,成品帶(dài)的厚度和寬度誤差也小,經濟效益顯著。


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